如今,隨著工業(yè)的快速發(fā)展,螺桿式空壓機因其低噪音、維護操作方便及動力平衡性好的特點得到了廣泛使用。在使用過程中,壓縮機會出現(xiàn)各種故障,這時就需要我們找出原因并解決故障。
1、阿特拉斯·科普柯固定式螺桿空壓機組成
由主機系統(tǒng)、進氣系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、噴油及油氣分離系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及電氣系統(tǒng)等組成,部分機型還配有內(nèi)置冷凍式干燥機。
2、螺桿式空壓機工作原理
空氣經(jīng)過空氣濾清器和打開的進氣閥進入壓縮機機頭,此時壓縮空氣被壓縮。被壓縮的空氣和潤滑油的混合氣體經(jīng)過單向閥流入油氣分離器,然后將潤滑油從壓縮空氣中分離出去,壓縮空氣再經(jīng)最小壓力閥、空氣冷卻器和出口閥排出。
3、螺桿式空氣壓縮機常見故障與分析
在空壓機日常使用過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)各種故障,以下是空壓機常見故障及其原因分析。
(1)空壓機電機過載報警停車
阿特拉斯空壓機在運行過程中出現(xiàn)報警,顯示屏上電動機圖標閃爍。首先用手持式紅外測溫儀測量電動機表面溫度,該溫度是在電動機正常溫度范圍內(nèi),因此可排除該警報為電動機超溫引起;接著用萬用表測量空壓機進線電壓,測量值超過標準電壓380V。為保護機組空壓機,進行停機檢查;經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)故障是系統(tǒng)電壓過高所致,待系統(tǒng)電壓恢復后,再次啟動空壓機,運行良好。
(2)空壓機自動停機
阿特拉斯空壓機在運行過程中出現(xiàn)自動停止現(xiàn)象,檢查操作面板,發(fā)現(xiàn)無歷史故障記錄,且再次啟動空壓機機子也能正常啟動,但還是會出現(xiàn)自動停機故障。接下來,首先對空壓機配電箱進行檢查,發(fā)現(xiàn)空開接線端電壓、電流及溫度均正常;其次,對過載繼電器、線路接觸器、星型接觸器以及三角形接觸器等空壓機電氣系統(tǒng)進行檢查,分析電壓和電流均正常;最后,檢察輔助接觸器,發(fā)現(xiàn)K21線路接觸器吸合不牢,拆除線路接觸器檢查發(fā)現(xiàn)其彈簧壓力不足,更換K21線路接觸器后啟動空壓機,空壓機運行正常。
(3)冷干機露點值過低引起冷干機自動停機及空壓機報警
阿特拉斯空壓機運行過程中出現(xiàn)報警。首先,檢查空壓機控制面板,顯示屏并無系統(tǒng)圖標閃爍;其次,接著檢測空壓機進線,電壓與電流均正常;再次,檢查空壓機,加卸載均正常;最后,觀察冷干機露點值,發(fā)現(xiàn)當露點值降低至0℃以下時,冷干機自動停機,并且顯示屏上合報警燈亮起。所以可斷定該故障為環(huán)境溫度較低造成的。處理方法是在空壓機運行過程中,當環(huán)境溫度低于5℃時,將冷干機供電電源線斷開。
(4)空壓機排氣溫度過高
阿特拉斯空壓機運行過程中,出現(xiàn)排氣溫度過高停機故障。阿特拉斯空壓機主機排氣溫度可以從操作面板顯示屏上讀出。
阿特拉斯空壓機機頭出口溫度的停機標準為 111℃,當主機出口溫度超過 111℃后,空壓機停機并報警。
壓縮空氣的流程如下:當空氣經(jīng)過空氣濾清器和打開的進氣閥進入壓縮機機頭,此時壓縮空氣被壓縮;被壓縮的空氣和潤滑油的混合氣體經(jīng)過單向閥流入油氣分離器將潤滑油從壓縮空氣中分離出去;壓縮空氣再經(jīng)最小壓力閥、空氣冷卻器和出口閥排出。
根據(jù)壓縮空氣流程可分析出,引起空壓機排氣溫度過高的原因有以下幾種:
第一,潤滑油油量低于油鏡的綠色區(qū)域;
第二,潤滑油變質(zhì)乳化;
第三,油氣分離器濾芯過臟;
第四,斷油閥失靈;
第五,散熱器堵塞;
第六,油濾過臟;
第七,溫控閥發(fā)生損壞。
針對此,首先檢查空壓機潤滑油位,油位正常;然后,檢查空壓機潤滑油油質(zhì),也沒有發(fā)現(xiàn)變質(zhì)乳化問題;接著檢查空壓機散熱器,發(fā)現(xiàn)空壓機散熱器表面有一層污垢,用壓縮空氣將散熱器表面污垢吹掃干凈后,再次啟動空壓機,高溫報警消失,空壓機運行正常。
螺桿空氣壓縮機在日常使用中不可避免發(fā)生各種故障,一旦空壓機發(fā)生故障時,需要立即檢查故障并解決,從而保證機械的正常運轉(zhuǎn)。
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